“国企工匠”是如何炼成的?——记海螺集团2016年度先进工作者李鹰
时间: 2017年04月01日 编辑: 唐靖

  3月27日,宝鸡凤凰山海螺水泥公司水泥分厂厂长李鹰又一次发挥他“技术问诊”的特长,带领工段长和机修人员开始每周一次的设备大巡检。

  2017年元月,李鹰被评为海螺集团2016年度先进工作者。员工们都说,像李鹰这种技术人才,集团先进当之无愧。历尽天华成此景,人间万事出艰辛。从刚开始一窍不懂的“职场菜鸟”到技术出众的“国企工匠”,李鹰付出的是十年如一日的努力,是百折不挠的耕耘。

  

  孜孜以求炼技术

  李鹰,是1980年生人,2003年8月,即将年满23周岁的他加入海螺集团工作,一直在海螺工作至今。2014年3月,李鹰调入凤凰山海螺,现任水泥分厂厂长兼设备保全处副处长。

  刚参加工作接触设备时,李鹰连有的设备名称都叫不上来,几次“碰壁”使他充分认识到学习的重要性,他说:“只有不断加强学习,拼命给自己“充电”,才能更好地服务于企业。”只要一有时间,他就学制度、学标准、学操作技能,坚持干中学、学中干。水泥分厂综办员张小静说,李厂长办公室的灯经常是们这层最后一个关的。

  “书犹药也,善读之可医愚”。由于李鹰勤奋好学,积累的技术经验越来越丰富。2016年在设备检修中,他超前谋划,合理组织回转窑4次检修,取得全年无检修返工的好成绩,窑4月份、5月份连续两个月运转率达到100%。2016年7月18日凌晨2点,水泥分厂立磨减速机突然跳停。李鹰和保全处处长孙秋景火速赶到现场,打起手电详细检查了40多分钟,原来是太阳轮齿套损坏。按照惯例,需返厂维修,但时间太长且花费较大。李鹰主动请缨自主拆解和维修。在时间紧、任务重、难度大的情况下,他组织机修人员联合攻关,吃饭就在现场盒饭解决,午休也放弃了,仅仅用了2天就完成了立磨行星齿更换,这次自主拆解和维修为公司节约资金30余万元。

  创新管理提效率

  2016年上半年,凤凰山海螺发运效率低,客户意见大。为了扭转被动局面,公司8月初任命李鹰担任水泥分厂厂长。

  李鹰上任后,积极实施管理创新,打出了严管理、提效率“组合拳”。一是强化流程管控。利用夜班时间段,对包装机加大维护,制定检修计划,梳理存在问题,集中进行维修,包装机台产同比提升1.9t/h;二是创新现场管理。引进成熟先进公司现场设备停机检查、水泥库顶专人检查等制度10多项。同时,建立发运效率微信平台,空车磅司磅员在销发系统中观察进厂车辆时间,督促现场班长进行跟踪,发运效率明显提升。2016年9至12月连续4个月实现了袋装、散装水泥发运效率排名居集团前列;三是注重设备管理。李鹰常说:“你哄设备,设备就哄你”,他积极推行4级巡检制度,每周带队开展一次设备综合大检查,针对检查出的运行问题,下发考核通报,督促整改落实,形成了管理上的闭环。去年,李鹰带队巡检设备40余次,解决设备难题20余项,开展设备技改7项,极大地破解了影响生产的难题,提升了运行质量和水平,去年公司利润同比增长386%,打了个漂亮的“翻身仗”。公司领导竖起大拇指,称赞道,公司发运效率提升这么快,李鹰出了大力。

  

  无私奉献显情怀

  随着一个个技术难题的攻克,李鹰的技能飞速提高,在“圈内”也有了知名度。2012年他被海螺水泥股份公司评为先进个人,2015年被岐山县委县政府评为“首届十大最美青工”。受到表彰后,他对工作愈发谦虚谨慎、精益求精。2016年8月,矿山长皮带频繁出现堵料、架空情况,导致下游皮带电机电流波动大,制约产能的发挥和首采区覆盖土的搭配,公司决定实施技改。李鹰提前结束休假,返回岗位,带领维修人员绘图纸、查资料、调棒阀。经过一系列改造后,石灰石中转库下料稳定,下游长皮带平稳运行,岗位人员劳动强度也明显降低。

  为了给企业降本增效,李鹰加大对修旧利废工作的宣传和管理力度,加强过程控制,严格执行奖罚,2016年共完成平油缸更换密封、减速机更换轴承等修复备件共64件,节约费用20多万元,生产一线的维修工夸他是专给设备看病的“神医”。

  为了提高公司维修人员的技能,李鹰“一帮一、结对子”,他把自己10多年积累的技能和经验,编成培训教材,并先后为职工授课30多次,培训100多人,在他的培养下,10多人当上了业务骨干和班组长。

  面对这些荣誉,李鹰淡然一笑,真诚地说:“这些都是我应该做的,算不了什么。学海无涯,艺无止境,我还要继续学习,努力奉献。”

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