1989年,王文胜参加工作,从湿法窑到半干法窑再到新型干法窑,他一步一个脚印,历任白马山水泥厂窑操作员、烧成副工段长、运管室主任,现任白马山水泥厂碳捕集工段长。他将“工匠精神”化为日常工作的精益求精、注重细节,“眼勤、手勤、嘴勤、腿勤”,是他一直坚持的“四勤”习惯,就是凭借着这股勤快劲不断提升自己的能力和水平,王文胜在工作中多次被公司评为优秀员工。

2018年,世界首条水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化项目在白马山水泥厂建成,碳捕集工段长的重任又落到了王文胜的肩上。海螺集团碳捕集项目采用产学研合作模式,在世界水泥行业首开捕集二氧化碳之先河,既是新技术又是新产业,对于王文胜来说,同样也是新领域新挑战。他以勇于担当的精神,在生产前带领岗位员工到相似类型的碳捕集工厂学习培训,培训期间他积极主动学习工艺、请教经验并记下笔记,培训回来后结合本厂的实际情况转化运用。项目前期困难重重,在试生产阶段,因为大家没有接触过化工行业,对操作能力不够自信,王文胜勇挑重担,根据在外培训经验和自己的理解,从无到有,克服了水泥窑烟气量大、成分复杂、二氧化碳浓度含量底等技术难点,最终圆满完成项目试生产任务。
在生产运行正常后,为做好项目运营优化,王文胜针对系统运行遇到一系列技术难题,制定方案、组织完成了一次又一次技改工作。系统运行时遇到吸收液吸收解析效果差,使用寿命短等问题,王文胜去现场查看吸收液的状态,对比运行前后吸收液的颜色、浓度等变化,总结出吸收液中毒的可能性,并立刻联系大连理工大学的专家进行研讨,对吸收液进行更换并添加活化剂,以增强吸收解析效果,系统每小时产量由3.2吨提高至6.0吨。在食品级二氧化碳试生产初期,经常出现乙醛含量不合格的难题,王文胜积极牵头与大连理工大学研讨,通过给吸附床置换乙醛特性吸附剂,成功解决了食品级二氧化碳产品乙醛含量超标的问题,通过1年的不断优化,项目的产量逐步提高了40%,能耗降低了35%。为了项目的安全稳定运行,王文胜统筹规划,积极配合完成SIS系统安装调试工作,SIS系统设置有报警值,当工艺参数达到报警值,紧急切断阀和紧急排空阀就会启动,从而确保系统安全,项目成功通过芜湖市应急管理局的生产线安全验收。

在项目产能逐步提升后,王文胜便积极谋划二氧化碳产品转化,进行食品级二氧化碳取证和干冰市场调研,参与拟定干冰生产线技术方案、立项报告。2020年1月17日,干冰项目一期年产3000吨生产线建成并投入试运行,2020年3月30日,首车“海螺牌”干冰上市销售。
碳捕集项目属于化工行业,与王文胜之前从事的水泥行业大相径庭,参与人员中有的是未接触过化工行业的同事,有的是刚毕业的年轻大学生,王文胜通过在外培训和多年操作员的经验,建立起一套完善的操作思路,并不吝啬地传授给每一位在岗人员。在王文胜的带领下,白马山水泥厂碳捕集工段建立起了一支能力强、素质高的团队。
王文胜说,成绩再好也只能说明过去,只有把职业追求当成一种人生态度,在平凡的工作中做到精益求精、专业敬业,才能用行动诠释出工匠精神的价值内涵。